中國兵器工業(yè)集團北化研究院集團銀光公司一氧化碳回收項目自5月21日生產(chǎn)出合格光氣以來(lái),一氧化碳尾氣回收量為400千克/小時(shí),解決了TDI生產(chǎn)線(xiàn)一氧化碳浪費難題,降低了焦炭、堿液等原材料消耗,減少了二氧化碳尾氣排放,年創(chuàng )效達900余萬(wàn)元。 TDI生產(chǎn)線(xiàn)有2套光氣合成裝置,為保證氯氣完全反應,一氧化碳為過(guò)量投料,光氣合成裝置尾氣中含有部分未反應的一氧化碳。2018年,隨著(zhù)TDI產(chǎn)能的提升,大量一氧化碳通過(guò)火炬焚燒后排放,既增加環(huán)保負擔,又造成資源浪費,使一氧化碳消耗居高不下,導致焦炭消耗升高。 為回收利用一氧化碳尾氣,進(jìn)一步挖潛降耗減排,銀光公司先后通過(guò)發(fā)布“賽馬”課題、組建“三結合”改善團隊、開(kāi)展“黨員創(chuàng )新工程”等活動(dòng),廣泛征集合理化建議,不斷完善一氧化碳回收工藝技術(shù)方案。該項目借助企業(yè)成熟的光氣合成平臺,于2018年底完成自主設計,利舊原有設備實(shí)施改造,今年年初完成初步建設。企業(yè)及時(shí)組織項目單機、聯(lián)動(dòng)試車(chē),壓力容器、壓力管道注冊等工作。5月21日,該項目一次投料成功。運行初期,先接收一套光氣合成單元一氧化碳尾氣,技術(shù)人員優(yōu)化工藝控制,解決運行過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,逐步提高一氧化碳回收量。6月4日,一氧化碳回收項目達到接收兩套光氣合成單元一氧化碳尾氣的條件,生產(chǎn)線(xiàn)負荷達到設計要求。截至6月25日,累計生產(chǎn)光氣680余噸,回收一氧化碳190余噸。(譚順蘭 龔曉龍) |